3月10日早班,双马矿综掘二队队长吴灿开完班前会,换上工装下井。当天施工的101采区边界泄水巷辅助运输通道正处在穿层段——巷道要从一个水平层穿到另一个水平层,顶板岩性不断变化,断层也多。
“这种条件,顶板管理是第一重点。”吴灿边走边说。走到迎头,他盯着刚暴露的顶板看了好一会儿,交代跟班队长:“循环进度控一控,从1.2米缩到1米以内,别让它大面积垮落。临时支护一定要跟上,那是咱们员工现场作业的保命措施。”
这样的场景,在综掘二队已是常态。2025年,这支队伍完成掘进进尺3967.4米,同比增长12.29%,与此同时,全年不安全行为同比下降17.89%,工伤事故为零。
高产与安全如何兼得?
吴灿的回答很实在:“现在我们的安全管理,是在安全标准的前提下,规范地去组织生产。”
这套“标准”,贯穿在每一个环节里。
辅助运输实行“属地管理”,综掘二队琢磨出“三个第一”:
跟班队长到现场,第一时间检查路面是否有湿滑;
员工下井第一件事,辨识如何安全乘车、卸车、装车;
班长到现场第一件事,排查与车辆相关的危险因素。
吴灿定下铁律:“一旦发现底板有水、湿滑,立刻停止运输,必须先处理隐患再生产。”
全岩巷掘进,粉尘是躲不开的难题。除了传统的喷雾洒水,队里配套安装了除尘风机,利用负压吸尘、滤芯过滤,效果好的话可以降低迎头粉尘浓度80%左右。个体防护也同步升级,矿上配发的防尘口罩,滤芯必须及时更换,这一点队里盯得很紧。吴灿说:“在保障员工生命健康这方面,必须执行到位。”
难题面前,创新成了化解风险的“巧劲”。胶带输送机延设作业原本需要多人配合、风险较高,综掘二队自创的“液压组架升降装置”投入使用后,减少2名作业人员,工效提高50%。锚索张紧器用掘锚机液压泵站替代原气动装置,省去拆接压风管路的环节,既缩短作业时间,又提升支护质量和安全性。
“现在我们强调,遇到困难先想怎么从源头上把风险降下来,而不是硬着头皮上。”吴灿说。
这套理念也体现在工程质量上。2025年,他们施工的Ⅰ0104206工作面回风巷获评bwin中国官网标准化“精品工程”。巷道断面优化、可视化集控等创新成果相继落地,全年降本增效完成105.77万元,达计划的264.4%。
井下条件复杂是常态。运输巷上部是采空区,顶板与采空区安全层间距管控是重点;局部岩石坚硬,截齿消耗大、检修任务重;底板渗水导致泥化,增加劳动强度和运输风险。战线长、系统多,对现场精细化管理提出更高要求。“都是硬骨头,但我们掘进队的作风还是比较强硬的。”吴灿笑了笑,“就是要把这些重点工程干好。”
从“重生产”到“重标准”,这支扎根煤海的队伍,正把“安全”二字,一点一滴干成习惯、干成标准。
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